دانش

تکنیک های عیب یابی برای عملکرد ضعیف چرخش بیل مکانیکی

مورد خطا: یک بیل مکانیکی چرخش ضعیف و کندی را در حین چرخش مستقل و چرخش ترکیبی از خود نشان می دهد، در حالی که سایر عملکردها به طور معمول کار می کنند.

 

مراحل عیب یابی:

 

1. ابتدا علل الکتریکی را بررسی کنید. اندازه گیری ولتاژ بازخورد از سنسور چرخش فشار پایین: 0.5 ولت در موقعیت خنثی (در محدوده نرمال 0.4 ولت تا 0.5 ولت)، بدون غیر عادی. 4.3 ولت در طول کار با برد کامل (در محدوده نرمال که بیش از 4.5 ولت نیست)، هیچ اختلالی وجود ندارد. به مرحله بعدی بروید.

 

2. در طول عملیات چرخش کامل، جریان برقی پمپ جلو را اندازه گیری کنید. جریان اندازه گیری شده 540 میلی آمپر (در محدوده استاندارد 350 میلی آمپر تا 750 میلی آمپر) بود، هیچ گونه غیر طبیعی.

 

3. از آنجایی که هیچ مشکل الکتریکی یافت نشد، به بررسی اجزای هیدرولیک بپردازید. فشار ثانویه را برای عملیات چرخش اندازه گیری کنید. نتیجه اندازه گیری شده 39 کیلوگرم (در محدوده فشار خلبان معمولی بیش از 35 کیلوگرم) بود، هیچ گونه غیر طبیعی. به مرحله بعدی بروید.

 

4. فشار سرریز نوسانی را در 195 کیلوگرم (به طور قابل توجهی کمتر از فشار سرریز معمولی 280 کیلوگرم) اندازه گیری کرد، که نشان دهنده یک ناهنجاری است. تنظیم فشار شیر سرریز هیچ تغییری ایجاد نکرد. شیر سرریز اصلی در 348 کیلوگرم اندازه گیری شد، هیچ گونه ناهنجاری تشخیص داده نشد. بنابراین پمپ اصلی هیدرولیک و شیر سرریز اصلی عادی تشخیص داده شد.

 

5. دریچه سرریز موتور نوسان را جدا کرد و هیچ آسیب داخلی پیدا نکرد و عملکرد شیر سرریز را به طور معمول تأیید کرد.

 

6. قرقره چرخش در شیر اصلی را جدا کنید. قرقره آزادانه حرکت می کرد و فنر برگشتی هیچ نشانه ای از شکستگی نشان نمی داد. بنابراین، قرقره نرمال در نظر گرفته شد.

 

7. موتور تاب را جدا کرد. سایش شدید در سطح تماس بین صفحه توزیع کننده و پمپ پلانجر مشاهده شد. نشتی جزئی در موتور سوئینگ وجود داشت که باعث فشار بسیار کم در سیستم هیدرولیک سوئینگ و در نتیجه عملکرد نوسان ضعیف و کند شد.

 

8. صفحه توزیع به شدت فرسوده تعویض شد و موتور نوسان دوباره مونتاژ و راه اندازی مجدد شد. عملیات Swing بدون مشکل از سر گرفته شد و عیب برطرف شد.

 

انعکاس:

 

علل حرکت کند و ضعیف نوسان در بیل مکانیکی هیدرولیکی در درجه اول از جنبه های الکتریکی و هیدرولیکی ناشی می شود. عیب‌یابی اولیه بر روی اجزای الکتریکی متمرکز شد-بررسی سنسور فشار کم-برای سیستم نوسانی و مقادیر جریان شیر متناسب الکترومغناطیسی پمپ جلو. پس از آن، علل هیدرولیک مورد بررسی قرار گرفت. با هدایت این اصل که "فشار به بار بستگی دارد و جریان سرعت را تعیین می کند"، تجزیه و تحلیل خطا از ساده به پیچیده و از اجزای خارجی به اجزای داخلی انجام شد. پس از{6}}بازرسی عیب‌یابی، فرسودگی داخلی موتور تاب را نشان داد که منجر به خرابی آب‌بند و نشت روغن هیدرولیک شد. این نشت در نهایت باعث عملکرد ضعیف و کند نوسان شد.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید

ارسال درخواست